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本钢北营公司强化用电管理创效益

发布日期:2017-05-05   阅读数量:477

今年以来,北营公司通过优化用电模式,加大用电安全检查力度,引进先进的用电技术,进一步强化用电管理,有效降低生产成本,在保证用电系统稳定运行的同时,实现经济运行。

优化用电模式降成本。进入今年,随着一些环保项目相继投产,以及一些生产设备停用,北营公司及时调整变压器运行方式,对一些生产设备的用电负荷进行迁移,并对检修期间的用电作业进行严格控制,通过制订科学合理的检修方案和电力平衡方案,使检修用电量不超申报用电量,降低基本电费。如将五万立方米和二万立方米制氧机组部分用电负荷进行互调,可停运3台6.3万千伏安的变压器,平均每个月可节电费约360万元。工作中,他们还要求调度系统严格控制和调整发电负荷,保证各变电所的运行安全,最大限度争取利率电费奖励,平均每月可获利率电费奖励约18万元。

强化安全检查保稳定。北营公司加大用电日常操作和检修的安全检查力度。在日常操作检查中,重点对是否严格执行工作票内容等进行检查。在电气检修中,对检修方案、安全措施和各检修环节严格检查,涉及外委施工的,必须签订安全协议,并设专人监督,保证电气实验安全。对检修质量严格把关,对习惯性违章操作坚决纠正。此外,北营公司还分阶段对电气设备进行安全检查,按季节变化确定不同检查重点。对检查出的隐患及时通报业主单位,督导整改落实到位,确保整改及时彻底。

引进先进技术增效益。北营公司积极推进用电先进技术的应用,先后完成了北营炼钢厂一次除尘风机、浊环水泵,北营炼铁厂球团耐热风机、主抽风机变频技术改造,节能效果显著。其中,北营炼钢厂一次除尘风机和水泵节电率达到28%以上,北营炼铁厂球团耐热风机和主抽风机节电率达到了26%以上。另外,对球团耐热风机和主抽风机进行变频改造,使球团工艺得到优化,产量得到提升,日增产球团800吨以上。推广大容量脱离式过电压吸收装置,降低了雷雨或短路击穿事故发生概率。对1780产线集卷装置进行改良,克服设计缺陷,解决了集卷设备运行不稳定问题,为增产提供了有力保证。